怎样才能把“紧日子”过成“好日子”?南屯煤矿全体总动员,围绕低成本高效率工作目标,全流程、全方位打响一场“一切成本皆可降”的攻坚战,深入挖潜增效,进一步提升矿井效益“含金量”。
“我们始终秉承着这个思想,在设计新的生产工艺过程中,会优先考虑废旧胶管、废旧锚杆等‘旧’材料,譬如我们利用废旧锚杆、工字钢改造成了安全防护栏,有效解决了地面轨道与公路道口的安全管理。”该矿生产服务中心主任谢翠红说道。
目前,该矿不断修旧利废工作,在职工心中营造了“维修废旧设备就是增收、材料合理再利用就是增效”的理念,在节支降耗、修旧利废方面苦下功夫,通过更换零件、巧用边角废料等措施,使一些老陈旧设备“起死回生”,不断延长了设备使用效率和使用寿命,时时处处、点点滴滴节约促增效。
修旧利废看似不起眼的“蝇头小利”,但积累得多了,就有了可观的效益。不仅做到“吃干榨净”每一颗废旧螺钉,该矿还坚持在“降费用”上寻突破。把降本作为掌控竞争优势,牢固树立“精准降本”理念,认真查找经营管理全流程存在的短板和薄弱环节,激发各级经营主体节支增效、控费降本潜力,统筹协调,科学推动,全面消缺补漏,提升经济效益。
同时,该矿制定了《南屯煤矿2022年经营指标预算及考核管理办法》,充分发挥全面预算控制功能,无预算、超预算项目不得列支,实行“刚性预算,刚性控制”。通过深入开展全面预算管理、对标提升、精益管理等挖潜降本活动,严控材料、电力、办公费等可控费用支出。
“原喷浆机旋转体内积满了水泥、沙石,维修工用手锤、扁铲等各类工具敲打、铲除,很费劲才能把料腔拆下来。如果用力较大,还有可能损坏旋转体,增加维修成本。现在的这款装置不仅结构简单,使用起来也非常方便,1人就可以操作,无形之中就可以降低成本投入。”发明这款“喷浆机旋转体高效清理装置”的技术员杨红杰介绍道。
据了解,使用该清理装置以后,喷浆机旋转体就不用再破坏性清理了,保证了旧配件的再利用,节约了材料费。
为数众多的小改小革成果,直接转化为生产力,不仅创造出数目可观的经济效益和安全效益,还显著提高了劳动效率、降低了劳动强度、强化了安全保障,更重要的是激发了广大职工的创新思维和创新活力,提高了队伍的技术素质,促进了矿井管理水平的持续提升。
“从职工工作中不顺手、不经济、不实用等问题入手,开动脑筋,想办法大胆进行改进,研究生产中亟待解决的难题,变问题为资源,化浪费为增效,既破解了生产技术壁垒问题,又为矿井创造了可观的经济效益。”该矿党委、纪委、工会主席程强说道。
今年以来,该矿依托劳模创新工作室和技能大师为示范引领,集技术攻关、导师带徒、科研创新、小改小革成果推广为一体,坚持以创新促创效、以创新降成本,大力实施新工艺、新技术,有力促进了矿井安全生产各项工作。
“我们现在的工作环境非常好,到处都很整洁很干净,粉尘啊、噪声啊都明显减少。”在该矿选煤中心原煤系统,正在工作的职工张东方说道。
在改造完成的原煤脱粉系统,可以看到4mm以下的煤粉被新更换的交叉筛筛出,经溜槽直接落入混煤皮带,有效减少了入洗原煤煤泥含量。同时,还有效降低粉尘、噪音等职业危害。
“煤质正常情况下,筛分效率可达90%以上,煤质差时也可达到75%以上,筛分效率大大提高,入洗原煤煤泥含量降低约3%,为缓解煤泥水处理系统压力,促进为煤泥减量创造了有利条件。”该矿选煤中心总工程师赵瑞飞说道。
“煤质最优化、效益最大化。”在全矿上下已经达成一种共识。该矿积极优化洗选调度指挥和生产组织,仅原煤脱粉项目就收获良好效果,入洗原煤全部筛分脱粉。。
同时,该矿认真落实煤质流程管理制度,强化煤质“六个关口”管理流程在现场的落实,进一步加大采掘工作面设计、生产源头、运输提升、洗选加工、配煤调质、落煤发运的煤质综合管控力度,动态检查通报煤质管理部门,具体考核到岗位职工,推行闭环管理,真正提高煤质管理效果,向煤质提升要效益。(朱宇婷)
金年会手机入口
下一篇:六6合社区资料app